二期低壓甲醇系統于6月24日一次開車成功,這标志着航天爐系統所有項目已全面成功開車運行。優化工藝、挖潛降耗已經成為下階段的主題。
低壓甲醇系統兩台循環機的電機支承軸承在設計時,是根據電機廠家提供的建議采取自潤滑,但是在投入正常使用時發現,自潤滑并不能滿足電機正常運轉的需要,電機支承軸承的溫度偏高,離報警及聯鎖值都非常近,如果系統負荷及外界溫度發生變化,很有可能發生提車事故。為次,項目組人員經過仔細觀察、分析、探讨,決定對循環機支承軸承潤滑部件進行改造,采用昊源公司往複式壓縮機電機廣泛采用的軸承潤滑方式,即通過油箱将潤滑油加入支承軸承,同時通過回油管線将潤滑油再引回油箱,這樣不僅可以起到潤滑作用,同時可以将支承軸承因摩擦産生的熱量帶走,起到降低溫度的作用。
經改造後,目前循環機電機支承軸承運行良好,溫度下降了8℃以上,改造效果明顯。
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